Was aber vielleicht noch interessanter ist: wir hatten am Samstag unseren Vorprojekttag, wo wir einen Lego-Roboter programmierten. Bis Mittwoch sollte jede Gruppe einen Bericht darüber verfasst haben über die Erfahrungen und so. Meine Überlegungen dazu waren folgende (das hier ist keine offizielle Veröffentlichung oder Abgabe in irgendeiner Form):
- Unser größtes Problem: Zum Teil Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Hardware und Software (wie welche Sensoren und Motoren verwendet werden, auch damit verbunden: der Drucksensor war bei uns eigentlich nicht benutzbar, mussten wir kompensieren)
- Die "Stressverteilung" war ziemlich unterschiedlich bei unseren Mitgliedern: Doku und Hardware war am Anfang bis zur Mitte relativ viel, am Schluss eigentlich nur mehr bei Software. Wir konnten aber am Anfang auch nicht viel tun.
- Im Großen und Ganzen war es eigentlich ganz lustig und wir hatten viel Spaß glaube ich, auch wenn es mitunter ganz schön stressig war. Das Ergebnis hat aber ganz gut funktioniert am Ende.
- Der Ultraschallsensor hat anscheinend nicht ganz richtig funktioniert. Beim Auslesen der Werte habe ich gesehen, dass der gemessene Abstand manchmal kurzzeitig auf 0 springt und danach wieder stimmt. Das war wahrscheinlich der Grund, warum der Roboter zu früh zugegriffen hat.
Daumen halten geht klar!!!
AntwortenLöschenLG und Alle Gute wünschen Dir SMS & Co